6只蒸汽分流量表核算数,与蒸汽总流量表显示数竟然每日相差30余吨,以目前蒸汽费每吨200元计算,每天的相差金额在6000元左右。日前,通过柯桥计量测试所的介入检测,终于找到了此现象的“病根”:蒸汽流量表传感器中小小线螺丝的松动。
地处钱清镇的某印染公司,内有6家分厂,通过热电厂提供的流量计总表使用蒸汽。以前,这6家印染分厂每月根据各自安装的流量计分表进行抄表,基本与总表显示度数相符,并据此结算蒸汽费用。
但从去年下半年起,出现了6只分表统计后的度数总比总表要少的情况。起初,这6家分厂的老板忙于生意,也没把这事放在心上,超出的平均分摊。可受金融危机的影响,企业越来越注重抓内部管理,努力降低成本费用支出,其中一位“精打细算”的印染老板把4月份蒸汽收费与生产产量一核算,竟然发现自家单位产量蒸汽费用超过以前平均数。同时还发现,其他5家也基本存在类似问题。
会不会有人避开流量计表偷接蒸汽管?但经过调查,被排除。为了查明原因,6位印染老板联合实地行动:在照常生产的情况下,派专人24小时观察6只蒸汽分表。结果发现,其中一只分表显示仅5吨左右,另外5只显示用量均在20吨以上,一合计,竟然比总表显示数少了33.4吨。
“问题表”终于查出,但那位只用了5吨蒸汽的印染老板非常尴尬、委屈,希望进一步查明问题所在。后经县计量测试所检测得知,该分表的连接传感器的线螺丝松动,造成数据传输记录出现时断时续,反应不灵光。