操作方法
(一)“泄漏电流测试仪”的操作
(1)机箱、倍压筒、被试品接线按要求连接。
(2)接通电源。开启电源开关,绿灯按钮亮,稍等数秒钟,显示屏显示“泄漏电流测试仪”测量界面,按照《面板说明 12、13、14 按键操作功能介绍》选择、设置,确认“过压整定”值及“计时”值。
(3)点击红灯按钮,红灯按钮亮,绿灯按钮熄灭,准备升压。
(4)顺时针方向旋转粗细调电位器进行升压。
(5)升压至试验电压。需要计时控制的,点击“确认/启动”键,即可启动计时器计时。
(6)在升压操作中,需要切断高压,可直接点击绿灯按钮或关闭电源开关均可快速终止升压。
图 7 | 屏幕测量界面 | |||||||
七、故障检查与处理 | ||||||||
序 号 | 现 | 象 | 原 | 因 | 处 | 理 | ||
1 | 电源开关接通后绿灯不亮 | 1、电源线开路 | 更换电源线 | |||||
且风扇不转 | 2、电源保险丝熔断 | 更换保险丝 | ||||||
2 | 按红色按钮红灯不亮 | 调压电位器未回零 | 电位器回零 | |||||
3 | 按红色按钮红灯亮 | 保护动作过压保护整定 | 将数字拨盘开关整定 | |||||
绿灯不灭,手松开红灯灭。 | 小于 5-10%(满量程)。 | 到适当值 | ||||||
4 | 按红色按钮红灯亮,一升压 | 高压输出端搭地试品短 | 检查输出电缆检查被 | |||||
红灯灭,绿灯亮。 | 路 | 试品 | ||||||
5 | 升压过程中红灯灭,绿灯亮 | 试品放电或击穿过压或 | 检查被试品重新设置 | |||||
过流保护动作 | 整定值 | |||||||
试验应注意下列问题:
1、对水管的要求应无机械杂质的凝结水或经其它处理的软化水,电导率为 2 μ s/cm ,pH=7-8 ,硬度小于 2μ g 当量 /kg ,允许有微量 NH 3 。
2、水质符合要求后,水内冷发电机引水管水电阻 Rr 值一般应大于 150kΩ 左右,如果达不到时应对水进一步处理。
八、直流泄露及直流耐压试验
1、不通水时的测试
在新机安装或更换新绝缘引水管时, 虽有条件在不通水情况下进行试验,但为了防止在高电压下,因绝缘引水管内存有积水发生闪络放电烧伤绝缘管内壁,应事先用干燥的压缩空气(进口压力等于运行中进水大容许压力),从顺、反两个方向将积水吹干净。为了测得准确数值,应采用低压屏蔽法(如图8)或高压屏蔽法(图 10)的接线。
2、通水时的测试
发电机在静止状态下定子绕组冷却保持正常循环(保持运行时的水压、水温),等水质达到要求后才开始测试。
(1)低压屏蔽法
汇水管对地弱绝缘的电机,其接线如图8所示。图中,将汇水管经毫安表PA1接至高压试验变压器 TT:高压侧绕组的尾端,微安表PA2串接TT高压侧绕组的尾端而接地,这样便将流经水管的电流 I K和加压相对地及其他两相绝缘泄流 I X 分开,和空冷或氢冷电机一样可以从泄流值判断定子绝缘的状态。用低压屏蔽法接线时,由于微安表PA2与汇水管的对地电阻 RH 相并联[见图 12-a],微安表上读I ?X 实际小于 I X ,故准确地得到泄流 I X 的数值,需经下式换算后求得
? | RA | ? | |
? | ? | ||
I X ? I ?X ?1? | ? | ||
? | RH ? |
式中 RA ——微安表内阻;RH ——汇水管对地绝缘电阻。
图 12 水内冷发电机定子绕组绝缘测试的等值电路
(a)汇水管接地(低压屏蔽);(b)汇水管接高压(高压屏蔽) R 、 C ——加压相对地和其他两相(接地)的绝缘电阻及电容;RY 、 CY ——加压相对汇水管的电阻和电容(包括引水管及水阻); RH 、 CH ——汇水管对地电阻和电容
图 8 直流试验低压屏蔽法接线
V——高压二极管;R——限流电阻,1Ω/V; C1 ——稳压电容,约 1μF; C2 ——抑制交流分量的电容;L——抑制交流的电感; Ra 、 Rb ——100kΩ和 500kΩ电位器;S1、S2——开关;E——1.5V 干电池;PV——静电电压表; Ry ——绝
引水管电RH 可在通水情况下,试验接线完成后,用万用表测量得到,正、负极性各测一次取其平均值。测量时需将微安表PA2暂时断开,以免烧坏表头和测值偏小。又由于通水试验时,产生极化电势,因而在未加压前微安表里就有指示,这时可接入一大小相等方向相反的电势进行补偿,其具体方法如图8中的虚线方框所示,调整 Rb的 大小,使微安表PA2指示为零,即达到全补偿目的。为减小杂散电流影响,微安表PA2的接地端须直接和发电机外壳连接。
图 9 “充水”示意图
1、2——运行中使用的进出水阀门;3、4——冲洗用的进出水阀门;5——压力计;6 汇水管;7——定子绕组
实测经验证明,试验时提高水质,不仅可以减小试验设备的容量,而且可使直流电压波形得到改善。新机投入和大修后。往往因为水质不合格延迟试验和投产。此时可采取如图 9 的办法,将通水改为“充水”的方法。先关闭1及2号运行中使用的进出水阀门,并将该两阀门与外部水管相联的法兰拆开(装用绝缘法兰的只拆去接地联线即可,保证1、2号阀门对地绝缘大于几个兆欧)。再开启3、4号阀门,用干净的绝缘管,从其他机组引来导电率较低的凝结水,通入定子绕组内,等水充满后,再用压缩空气将水冲出排水地沟。如此重复数次,直到流出的水质合格为止(3~5μS/cm)。然后适当调整4号排水阀门,保持一小股水流出,监视进、出水的压差很小(进出水压力和运行中一样)时,即可开始试验。试验表明,加压后经过一段较长时间泄漏电流并不增加,温度也未升高。
(2)高压屏蔽法
高压屏蔽法,是将测量泄漏电流 I X 的微安表接于高压侧,采用全屏蔽法,汇水管接至微安表前,流经水中的电流 I K 被屏蔽于微安表PA2之外,经汇水管和其他两相的引水管到地回到试验变压器TT的尾端,如图 10所示。采用高压屏蔽法时,汇水管和其他两相的引水管承受着高压电,所以汇水管对地绝缘必须和定子绕组具有同等的绝缘水平。从等值电路图 12 可以看出,一般 RH 和 RY 小两三倍,故高压屏蔽法所需的试验设备容量较大,对稳压的要求较高。
图 10 直流试验高压屏蔽法接线
图 11 高压全波整流带滤波装置
L——滤波电感;C——滤波电容
3、直流试验中一些具体问题的分析
(1)不通水与通水情况下试验的比较
1 不通水时试验。所需试验设备简单,容量较小,但必须*吹水,不然会带来测试误差,并有可能使绝缘引水管放电烧伤。
2 通水时试验。所需设备容量较大,回路中时间常数显著下降,不能满足直流脉动系数小于5%
HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪要求,使微安表波动,甚至烧坏表头。这时,可在微安表回路串入一个电感,并接一个电容,如图8中的L及 C2 。好在高压回路中接入适当的稳压电容,或采用高压全波整流,如图 11 所示。不过这样,需要
有中间抽头的高压试验变压器。现场试验时,可先用两个规格相同的高压电压互感器代替。如在通水情况下,因水质不好实验设备不能满足要求,可以采用“充水”法进行试验。这样不仅可以减小试验设备容量,还可以改善直流电压的波形。
(3)高、低压屏蔽法的比较
1 低压屏蔽法。使用此方法,即使汇水管为弱绝缘,也可将绝缘泄漏电流 I X 和经过水的电流 I K 区分开来。在通水时试验,既安全又可达到泄漏电流测试准确的要求,所需设备简单便于广泛采用。其缺点是汇水管对地绝缘要单独进行一次试验,还有从高压来的杂散电流不便屏蔽。
2 高压屏蔽法。此方法只适于汇水管全绝缘的电机。微安表接在高压侧对杂散电流易于屏蔽,较低压屏蔽法所测泄漏电流要准确一些,同时对汇水管也进行了耐压。其缺点是:试验设备容量较大,稳压较难,须采用较完善的滤波装置。试验时,非加压的两相引水管承受电压高,故绝缘引水管多耐压了两次,汇水管对地绝缘耐压了三次。
4、测试实例
(1)通水试验时水质要良好
一台QFS-125-2型发电机,容量为125MW,电压为13.8kV,采用II形滤波,
电容器用两个1.8μF,电感用3kV电压互感器的高压绕组代替.用低压屏蔽法试验,15kV下不通水时测得脉动系数接近于零,通水时(导电率为13μS/cm)15kV下测得动脉系数为8.7%,这时微安表摆动,读数的重复性也很差.可见在不通水或通以导电率较小的水时,微安表较稳定,二者的试验结果接近,并能反映吸收现象,所以水质好坏是个关键.
(2)不通水试验时需吹干积水
水未吹干、泄漏电流变化频繁、分散,用图 13 所示的普通方法无法测准泄漏电流值,同时因绝缘引水管内壁附有水分,很容易在直流高压下因闪络而烧坏,故必须吹干。
HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪
图 13 直流泄漏及直流耐压试验接线
a 微安表处于高压侧;b 微安表处于低压侧;S1——短路开关;S2——示波器开关;F1——50-250v放电管;PV1——0.5级电压表;PV2——1-1.5级静电电压表;F——保护球隙,直径选用20mm;PS——观察局部放电的电子波器
(3)高低压屏蔽法测量比较
一台发电厂自己改造的12MW、6.3kV发电机。汇水管加强绝缘后,虽然放了水,但在未吹干净的情况下,用高压屏蔽法和低压屏蔽法两种接线方法进行对比试验,其结果如表 1 所示。
表 1 高、低压屏蔽法测得的泄漏电流(μA)
试验电压(kV) | |||||||||
方 | 法 | 相 | 别 | ||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||
A | 25.0 | 37.5 | 57.9 | 75.0 | 102.5 | ||||
高压屏蔽 | B | 42.5 | 55.0 | 82.5 | 115.0 | 147.5 | |||
C | 22.5 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 82.5 | ||||
A | 29.0 | 45.0 | 74.0 | 107.5 | |||||
低压屏蔽 | B | 39.0 | 58.0 | 87.0 | 120.0 | ||||
C | 23.0 | 35.0 | 58.0 | 90.0 | |||||
由表 1 可见,低压屏蔽法测得的数值稍大些,器吸收现象也不显著,这是由于低压屏蔽法杂散电流比高压屏蔽法大的缘故,扣除这部分影响后其结果是一致的。这两种方法都显示有三相泄漏不平衡系数较大的现象,都能反映相间绝缘不平衡的差异,其中高压屏蔽法灵敏度略高.
(4)测量泄漏电流发现缺陷两例
HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪
在通水情况下,用低压屏蔽法测试泄漏电流发现绝缘缺陷的两个实例如下.
1 绝缘支柱有缺陷。一台12MW、6.3kV发电机,在2.5U n 下测得三相泄漏电流是:
相为72μA;B为112μA;C为42μA。不平衡系数为(112-42)/42=1.67。
B相泄漏电流在较低电压下就偏大。后来检查发现B相引出线支柱绝缘子有缺陷。
2 端部绝缘有缺陷.一台125MW、13.8kV发电机,测试泄漏电流时,发现A相泄漏电流随电压不成比例上升,且于2.2U n 下在端部过桥引线处,经胶木垫块发生相间击穿;C相在1.5U n
下电流急增,经清扫表面仍无减小,在2U n 时观察电流随时间不断增大,再继续升压到2.5U n 时在端部也击穿。
以上两个实例充分说明,采用高压屏蔽法或抵压屏蔽法,对水内冷发电机的定子绝缘能有效地检测出绝缘缺陷。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,仪表网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。