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HDZV水内冷发电机泄漏电流测试仪操作方法

时间:2019-1-20阅读:455
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操作方法

(一)“泄漏电流测试仪”的操作

(1)机箱、倍压筒、被试品接线按要求连接。

(2)接通电源。开启电源开关,绿灯按钮亮,稍等数秒钟,显示屏显示“泄漏电流测试仪”测量界面,按照《面板说明 12、13、14 按键操作功能介绍》选择、设置,确认“过压整定”值及“计时”值。

(3)点击红灯按钮,红灯按钮亮,绿灯按钮熄灭,准备升压。

(4)顺时针方向旋转粗细调电位器进行升压。

(5)升压至试验电压。需要计时控制的,点击“确认/启动”键,即可启动计时器计时。

(6)在升压操作中,需要切断高压,可直接点击绿灯按钮或关闭电源开关均可快速终止升压。

  

 7

屏幕测量界面

    

七、故障检查与处理

      
         
 

序 号

 
       
 

1

电源开关接通后绿灯不亮

1、电源线开路

更换电源线

  
 

且风扇不转

 

2、电源保险丝熔断

更换保险丝

  
     
       
 

2

按红色按钮红灯不亮

调压电位器未回零

电位器回零

  
      
 

3

按红色按钮红灯亮

保护动作过压保护整定

将数字拨盘开关整定

 
 

绿灯不灭,手松开红灯灭。

小于   5-10%(满量程)。

到适当值

  
    
      
 

4

按红色按钮红灯亮,一升压

高压输出端搭地试品短

检查输出电缆检查被

 
 

红灯灭,绿灯亮。

 

试品

  
     
       
 

5

升压过程中红灯灭,绿灯亮

试品放电或击穿过压或

检查被试品重新设置

 
 

过流保护动作

整定值

  
      
         


试验应注意下列问题:

1、对水管的要求应无机械杂质的凝结水或经其它处理的软化水,电导率为 2 μ s/cm ,pH=7-8 ,硬度小于 2μ g 当量 /kg ,允许有微量 NH 3 。

 2、水质符合要求后,水内冷发电机引水管水电阻 Rr 值一般应大于 150kΩ 左右,如果达不到时应对水进一步处理。

 八、直流泄露及直流耐压试验

 1、不通水时的测试

在新机安装或更换新绝缘引水管时, 虽有条件在不通水情况下进行试验,但为了防止在高电压下,因绝缘引水管内存有积水发生闪络放电烧伤绝缘管内壁,应事先用干燥的压缩空气(进口压力等于运行中进水大容许压力),从顺、反两个方向将积水吹干净。为了测得准确数值,应采用低压屏蔽法(如图8)或高压屏蔽法(图 10)的接线。

2、通水时的测试 

发电机在静止状态下定子绕组冷却保持正常循环(保持运行时的水压、水温),等水质达到要求后才开始测试。 

(1)低压屏蔽法 

汇水管对地弱绝缘的电机,其接线如图8所示。图中,将汇水管经毫安表PA1接至高压试验变压器 TT:高压侧绕组的尾端,微安表PA2串接TT高压侧绕组的尾端而接地,这样便将流经水管的电流 I K和加压相对地及其他两相绝缘泄流 I X 分开,和空冷或氢冷电机一样可以从泄流值判断定子绝缘的状态。用低压屏蔽法接线时,由于微安表PA2与汇水管的对地电阻 RH 相并联[见图 12-a],微安表上读?X 实际小于 I X ,故准确地得到泄流 I X 的数值,需经下式换算后求得

 

?

RA

?

 

?

?

 

I X  ? I ?X ?1?

 

?

 

?

RH ?

 

式中 RA ——微安表内阻;RH ——汇水管对地绝缘电阻。

 

 

 12    水内冷发电机定子绕组绝缘测试的等值电路

(a)汇水管接地(低压屏蔽);(b)汇水管接高压(高压屏蔽) R 、 C ——加压相对地和其他两相(接地)的绝缘电阻及电容;RY  CY ——加压相对汇水管的电阻和电容(包括引水管及水阻); RH  CH  ——汇水管对地电阻和电容

 

图 8  直流试验低压屏蔽法接线

 

V——高压二极管;R——限流电阻,1Ω/V; C1 ——稳压电容,约 1μF; C2 ——抑制交流分量的电容;L——抑制交流的电感; Ra  Rb ——100kΩ和 500kΩ电位器;S1、S2——开关;E——1.5V 干电池;PV——静电电压表; Ry ——绝

引水管电RH 可在通水情况下,试验接线完成后,用万用表测量得到,正、负极性各测一次取其平均值。测量时需将微安表PA2暂时断开,以免烧坏表头和测值偏小。又由于通水试验时,产生极化电势,因而在未加压前微安表里就有指示,这时可接入一大小相等方向相反的电势进行补偿,其具体方法如图8中的虚线方框所示,调整 Rb 大小,使微安表PA2指示为零,即达到全补偿目的。为减小杂散电流影响,微安表PA2的接地端须直接和发电机外壳连接。

 9     “充水”示意图

 

1、2——运行中使用的进出水阀门;3、4——冲洗用的进出水阀门;5——压力计;6 汇水管;7——定子绕组

实测经验证明,试验时提高水质,不仅可以减小试验设备的容量,而且可使直流电压波形得到改善。新机投入和大修后。往往因为水质不合格延迟试验和投产。此时可采取如图 9 的办法,将通水改为“充水”的方法。先关闭1及2号运行中使用的进出水阀门,并将该两阀门与外部水管相联的法兰拆开(装用绝缘法兰的只拆去接地联线即可,保证1、2号阀门对地绝缘大于几个兆欧)。再开启3、4号阀门,用干净的绝缘管,从其他机组引来导电率较低的凝结水,通入定子绕组内,等水充满后,再用压缩空气将水冲出排水地沟。如此重复数次,直到流出的水质合格为止(3~5μS/cm)。然后适当调整4号排水阀门,保持一小股水流出,监视进、出水的压差很小(进出水压力和运行中一样)时,即可开始试验。试验表明,加压后经过一段较长时间泄漏电流并不增加,温度也未升高。

 (2)高压屏蔽法

高压屏蔽法,是将测量泄漏电流 I X 的微安表接于高压侧,采用全屏蔽法,汇水管接至微安表前,流经水中的电流 I K 被屏蔽于微安表PA2之外,经汇水管和其他两相的引水管到地回到试验变压器TT的尾端,如图 10所示。采用高压屏蔽法时,汇水管和其他两相的引水管承受着高压电,所以汇水管对地绝缘必须和定子绕组具有同等的绝缘水平。从等值电路图 12 可以看出,一般 RH  RY 小两三倍,故高压屏蔽法所需的试验设备容量较大,对稳压的要求较高。

图 10   直流试验高压屏蔽法接线 

 图 11 高压全波整流带滤波装置

 

L——滤波电感;C——滤波电容

 3、直流试验中一些具体问题的分析

 (1)不通水与通水情况下试验的比较

 

 1      不通水时试验。所需试验设备简单,容量较小,但必须*吹水,不然会带来测试误差,并有可能使绝缘引水管放电烧伤。

 2      通水时试验。所需设备容量较大,回路中时间常数显著下降,不能满足直流脉动系数小于5% 

HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪要求,使微安表波动,甚至烧坏表头。这时,可在微安表回路串入一个电感,并接一个电容,如图8中的L及 C2 。好在高压回路中接入适当的稳压电容,或采用高压全波整流,如图 11 所示。不过这样,需要 

有中间抽头的高压试验变压器。现场试验时,可先用两个规格相同的高压电压互感器代替。如在通水情况下,因水质不好实验设备不能满足要求,可以采用“充水”法进行试验。这样不仅可以减小试验设备容量,还可以改善直流电压的波形。

 (3)高、低压屏蔽法的比较

 1      低压屏蔽法。使用此方法,即使汇水管为弱绝缘,也可将绝缘泄漏电流 I X 和经过水的电流 I K 区分开来。在通水时试验,既安全又可达到泄漏电流测试准确的要求,所需设备简单便于广泛采用。其缺点是汇水管对地绝缘要单独进行一次试验,还有从高压来的杂散电流不便屏蔽。

2      高压屏蔽法。此方法只适于汇水管全绝缘的电机。微安表接在高压侧对杂散电流易于屏蔽,较低压屏蔽法所测泄漏电流要准确一些,同时对汇水管也进行了耐压。其缺点是:试验设备容量较大,稳压较难,须采用较完善的滤波装置。试验时,非加压的两相引水管承受电压高,故绝缘引水管多耐压了两次,汇水管对地绝缘耐压了三次。

 4、测试实例

 (1)通水试验时水质要良好

 一台QFS-125-2型发电机,容量为125MW,电压为13.8kV,采用II形滤波, 

电容器用两个1.8μF,电感用3kV电压互感器的高压绕组代替.用低压屏蔽法试验,15kV下不通水时测得脉动系数接近于零,通水时(导电率为13μS/cm)15kV下测得动脉系数为8.7%,这时微安表摆动,读数的重复性也很差.可见在不通水或通以导电率较小的水时,微安表较稳定,二者的试验结果接近,并能反映吸收现象,所以水质好坏是个关键.

 (2)不通水试验时需吹干积水

 

水未吹干、泄漏电流变化频繁、分散,用图 13 所示的普通方法无法测准泄漏电流值,同时因绝缘引水管内壁附有水分,很容易在直流高压下因闪络而烧坏,故必须吹干。

 

 HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪                            

 13    直流泄漏及直流耐压试验接线

 

a  微安表处于高压侧;b 微安表处于低压侧;S1——短路开关;S2——示波器开关;F1——50-250v放电管;PV1——0.5级电压表;PV2——1-1.5级静电电压表;F——保护球隙,直径选用20mm;PS——观察局部放电的电子波器 

(3)高低压屏蔽法测量比较

 

一台发电厂自己改造的12MW、6.3kV发电机。汇水管加强绝缘后,虽然放了水,但在未吹干净的情况下,用高压屏蔽法和低压屏蔽法两种接线方法进行对比试验,其结果如表 1 所示。

 

表 1       高、低压屏蔽法测得的泄漏电流(μA)

 

     

试验电压(kV)

   

      

12

15

 
          
   

25.0

37.5

57.9

75.0

102.5

 

高压屏蔽

 

42.5

55.0

82.5

115.0

147.5

 
   

22.5

30.0

45.0

60.0

82.5

 
          
   

29.0

45.0

74.0

107.5

  

低压屏蔽

 

39.0

58.0

87.0

120.0

  
   

23.0

35.0

58.0

90.0

  
          


由表 1 可见,低压屏蔽法测得的数值稍大些,器吸收现象也不显著,这是由于低压屏蔽法杂散电流比高压屏蔽法大的缘故,扣除这部分影响后其结果是一致的。这两种方法都显示有三相泄漏不平衡系数较大的现象,都能反映相间绝缘不平衡的差异,其中高压屏蔽法灵敏度略高. 

(4)测量泄漏电流发现缺陷两例

HDZV 水内冷发电机泄漏电流测试仪                         

在通水情况下,用低压屏蔽法测试泄漏电流发现绝缘缺陷的两个实例如下.

 1      绝缘支柱有缺陷。一台12MW、6.3kV发电机,在2.5n 下测得三相泄漏电流是:

相为72μA;B为112μA;C为42μA。不平衡系数为(112-42)/42=1.67。

 

B相泄漏电流在较低电压下就偏大。后来检查发现B相引出线支柱绝缘子有缺陷。

2      端部绝缘有缺陷.一台125MW、13.8kV发电机,测试泄漏电流时,发现A相泄漏电流随电压不成比例上升,且于2.2n 下在端部过桥引线处,经胶木垫块发生相间击穿;C相在1.5n 

下电流急增,经清扫表面仍无减小,在2n 时观察电流随时间不断增大,再继续升压到2.5n 时在端部也击穿。

以上两个实例充分说明,采用高压屏蔽法或抵压屏蔽法,对水内冷发电机的定子绝缘能有效地检测出绝缘缺陷。 

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