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X射线测厚仪在宝钢轧机上的应用

   2011年12月15日 17:05  
  摘要:仪器仪表的更新换代是为了工业的更好发展,宝钢公司一直都走在科技发展的位置,替换了3台德国公司测厚仪。文章简要分析应用在1420轧机上的德国IMS公司X射线测厚仪的测量原理、系统架构、性能指标及部分维护要领。
    
  引言
  
  随着生产工艺对测量精度、测量稳定性要求的提高和旧设备的性能劣化,宝钢分公司1420轧轧机测厚仪更换改造于2006年10月年修期间实施完成,把原来3台DMC公司的480型测厚仪改造为德国IMS公司的X射线测厚仪。至此,分别位于1机架前后、5机架前后的4台冷轧带钢测厚仪全部为技术*、集成化程度高、性能稳定可靠、测量精度高的德国IMS公司的X射线测厚仪,为稳定生产、提高产品质量、增加产能提供了有力的保证。
  
  1、系统分析
  
  1.1X射线测厚原理
  
  X射线穿透物质时的衰减规律是X射线测厚仪测量的理论基础,光电式传感器将射线强度的变化转变为易于检测、处理和传输的电量变化。如图1所示,当X射线投射到被测物后,一部分射线为被测物吸收,一部分射线穿过被测物,穿过被测物质后的射线强度,在物质成分一定的情况下,和被测物的厚度和密度有关,若被测物的密度为已知时,则可以根据检测到的射线强度来计算出被测物质的厚度。X射线测厚仪就是基于此关系原理制造而成的测厚系统。
  
  图1     测量原理图
  
  X射线通过物质时部分被吸收,其强度被衰减,经衰减后的强度按指数曲线下降,其吸收关系式为
  
  I=I0EXP(-ρu’s)(1)
  
  式中,I为探测器上探测到的被衰减后的射线强度,I0为X射线源发射的初始辐射强度,ρ为被测材料的密度,u’为材料对X射线的质量吸收系数,s为被测材料的厚度。
  
  1.2IMS测厚仪系统结构
  
  4台测厚仪的现场测量框架—C型架分别位于1机架前后、5机架前后,对应的测厚仪系统装置命名为T0、T1、T4、T5。T0测出的厚度值送给轧机基础自动化控制系统,参与前馈控制;T1、T4、T5由于位于轧机后,其测量值则参与反馈控制,4台测厚仪的测量结果、测量精度和运行状况将直接影响轧机轧制的精度、产品质量和产量。
  
  其中T1、T4、T5的C型架上集成了激光测速仪的激光探头,但测速仪的操作、处理、显示部分独立于测厚仪之外,通过内部Ethernet网络可以和测厚仪通信;T1、T4共用一个电气柜(位于电气室内),亦即二者共用处理、存储、显示部分。不考虑现场C型架上的激光测速部分,则4台测厚仪具有相同的系统配置、网络结构和信号处理流程,下面以T0为例来加以解释说明。
  
  T0系统结构如图2所示。
  
  图2T0系统结构图
  
  总体上,从位置和区域来讲,该测量系统可以分为两大部分:轧机现场测量、转换部分和仪表室处理、控制部分。从功能来讲,可分为三大部分:探头信号测量处理部分、光管及高压控制部分和输入/输出信号部分。
  
  探头感应X射线强度并转化为电流信号(10-12~10-7A),经测量转换器放大并转变为数字信号后经由工业以太网,利用光纤介质快速、稳定地传输到仪表控制室,光纤传输介质转换为5类双绞线后,连接到系统内部网络交换机,数据zui终被M—Client计算机获得。M—Client获得数字化的厚度测量值,进行一系列计算处理,处理后的数字量一路用于M—Server计算机内的软件显示、控制,通过V—Client显示器观察;另一路转换为模拟量,输出到现场总线Interbus模拟量模块,并zui终送给轧机控制系统的PLC。同时,送给轧机PLC的还有测厚仪状态信号,从轧机PLC接收控制用设定数据,包括轧制目标厚度值、钢卷号等。
  
  高压发生器供给X射线管发射X射线所需的阴极负高压和灯丝电流,X射线控制器通过串行口控制高压发生器所提供的高压和灯丝电流大小,并通过测量反馈数据线来获得当前的光管电流、高压、灯丝电流等实际值,用于状态监视和控制。这些数据由射线控制器串行口输出,经由COM—Server接口转换器,转换为RJ-45接口后,送给内部网络交换机,于是便可在M—Server内的软件上显示、控制。
  
  该测厚系统辅助I/O信号用现场总线来传输,选用的是德国PhoenixContact电气公司的Interbus总线。现场的高压有无、快门状态、C型架位置、冷却水温度流量是否超限等状态信号,均通过现场总线Interbus传输至仪表控制室的工控处理机M—Client,并由前述M—Server内的软件显示出来,用于监视、处理。
  
  Q-Server计算机用于大量数据长期存储和数据统计分析,其内装有SQLServer数据库和数据显示、分析软件,Q-Client显示器用于对Q-Server内容的显示。数据的海量存储和数据统计,既适应了生产工艺的需求,又有利于测厚仪的长期维护。NAT32作为一个网关,用于测厚仪TCP/IP协议和西门子H1协议的转换和两个网络的通信,完成设定数据、测量数据和状态数据的传输。
  
  1.3测厚仪的网络结构
  
  测量数据从现场到仪表控制室的传输、测量结果和状态被M—Server内软件调用、测量数据存储到Q—Server数据库、测量数据偏差及测厚仪状态数字量信号送出、设定数据的接收、各测厚仪间通信等等都是通过网络来实现的。如果把与测厚仪系统通信的轧机控制系统所在网络理解为外部网络,则测厚仪系统各装置之间的则是通过内部以太网网络来实现的。如图3所示。
  
  图3T0网络结构图
  
  测厚仪系统内部网络分为两个子网:①数据测量传输子网N1;②测量数据处理、调用、存储、显示及系统各参数配置管理子网,亦即系统控制管理子网N2。
  
  在测厚仪系统内部,该通信网络及其终端称为MEVInet,它是“Measuringandvisualizationnetwork”的缩写,由IMS公司开发、已经注册的标准自动化系统网络。该系统符合通用技术标准,并能在软件和硬件间提供zui大化的透明度。因此,网络性能稳定,通信速度快(100MB/s),便于扩展,维护起来非常方便。MEVInet由4个子系统组成:
  
  ①MEVInet-M(测量、控制、管理功能)
  
  -M-Server
  
  -M-Client
  
  ②MEVInet-V(显示、监视功能)
  
  -V-Client
  
  ③MEVInet-Q(质量管理功能)
  
  -Q-Server
  
  -Q-Client
  
  ④MEVInet-N(通信连接功能)
  
  -Switch
  
  -EthernetCard
  
  -5UTPandFiber
  
  MEVInet-N建立起通信链路,把MEVInet-M、MEVInet-V、MEVInet-Q等3个子系统组成一个内部局域网。
  
  1.4仪表特性
  
  系统选用MXR161型号的金属陶瓷管,zui大承受高压为160KV;高压发生器型号为HSG101,zui高可提供100KV的高压。在正常工作状态下,系统采用了约80KV的管高压和3.0mA的管电流,使射线管长期工作于zui大耐压的1/2处,可以有效地延长射线管的使用寿命。该射线管正常使用寿命可以达到4~6年。
  
  T0选用了4个相同型号KG20/20的电离室作探头,每个电离室的高压均用1200V,电离室zui大可输出电流约为100000pA。
  
  现场测量装置采用C型框架,从“待机”位向“测量”位由电动马达驱动,可自由移动。快门及内部标准板的动作由压缩空气和弹簧机构组成的力平衡系统驱动,实现快门开光和标准板的进(IN)/出(OUT)。X射线管用二次循环冷却水冷却,冷却水循环控制系统自行设计。测厚仪系统参数见表1。
  
  表1测厚仪系统参数
  
  1.5系统性能指标
  
  2006年10月年修期间施工安装并完成调试后,以T0为例,得出如下性能指标:
  
  ①被测材料为碳钢和高强度钢板;
  
  ②测量范围0.1~4.0mm;
  
  ③线性≤±0.05%;
  
  ④时间常数1.4ms(图4);
  
  ⑤重复性(2σ)≤±0.1%;
  
  ⑥漂移短期漂移≤±0.05%、长期漂移(8小时)≤±0.1%;
  
  ⑦统计噪声(2σ)≤±0.1%(在总的有效时间常数为10ms的条件下)。
  
  图4T0时间常数
  
  关闭系统定时(8小时)校正功能,连续测量15个小时厚度为3451μm的钢板,得到的漂移趋势图如图5所示。图6所示为所测钢板厚度为0mm时得到的噪声曲线图。
  
  图5长时间漂移测试
 
  
  图6噪声曲线图
  
  2、结束语
  
  本系统X光管采用二次水循环冷却,在日常的点检维护过程中,X光管冷却水的温度和流量监视是重要工作之一,因为冷却的效果将直接影响到光管性能和寿命,进而影响到测量精度和稳定性。光管高压接头定期涂抹硅胶,以确保其良好的绝缘性,对于光管维护和确保测量精度意义重大。轧机现场的恶劣环境,如:噪音、水、油、乳化液等,如吹扫工作不到位,将会影响X射线光路的清洁度;振动、机械移位等,将会改变测量的角度和距离(passline高度)。如果这种影响在一定范围内,则可以通过系统“校正”功能修正、消除,不仅可以提高测量精度,也方便了日常设备的维护。
  
  本测厚系统采用了噪声低、寿命长、性能稳定的X射线源以及惰性气体电离室、光纤传输介质和现场总线技术,利用集成化程度很高、功能强大的工控机(M—Client)进行数据信号的处理。一系列*技术的应用,大大提高了测量的精度和稳定性,有效地降低了故障点,减轻了日常点检维护工作的强度。虽然较高的集成化程度降低了系统的复杂性和故障点,但同时带来了主要备件更换的昂贵代价。另外,该系统本身高昂的价格,也为其应用增添了一些局限性。

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