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  • 黄冈社区卫生废水综合处理设备-黄冈仪表网-水处理

BSD 黄冈社区卫生废水综合处理设备-黄冈仪表网-水处理

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面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号BSD
  • 品牌
  • 所在地潍坊市
  • 更新时间2018-07-13
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限8
  • 实名认证已认证
  • 产品数量2999
  • 人气值33237
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~山东博斯达环保科技有限公司主要产品有: 实验室废水综合处理设备,实验室污水综合处理设备,中学实验室污水处理设备,生物实验室污水处理设备,理化实验室污水处理设备,医药检测实验室污水处理设备,水处理设备类:医院污水处理设备、卫生院污水处理设备、口腔牙科污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设备、养殖污水处理设备、屠宰污水处理设备、实验室废水处理设备、其他各类污水处理设备的研发、生产、销售及售后服务; 给排水设备类:一体化预制泵站、市政污水泵站、污水提升设备、污水隔油提升设备、隔油池的研发、生产、销售及售后服务。
    山东博斯达环保拥有水处理技术、产品、服务和解决方案,可以满足您不断变化的需求,为水处理、给排水、废气处理、提供产品及服务。我们致力于提供解决方案,帮助所有人建造更加环保、绿色、健康、安全的环境。
山东博斯达环保科技有限公司是一家专业从事各类水处理设备、给排水设备的研发、生产、销售及技术服务的环保*,坐落于山东省潍坊市。
 
公司先后通过了ISO9001-2008质量体系认证、ISO14001:2001环境质量体系认证以及GB/T28001-2001职业健康管理体系认证,拥有国家技术28项,产品涉及水处理、给排水设备、废气处理设备等产品;
 
公司采用*的管理模式,具备丰富的研发经验,强大的技术支持,完善的售后服务体系,注重自身的不断发展和创新,提倡创新科技、质量*;拥有一支技术*的工程师队伍,通过良好的销售网络,完善的售后服务体系,为各行业的客户提供优质的售前和售后服务。
 
我们的态度:
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社区地埋式一体化处理技术按工艺可分为生物接触氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O处理技术的原理是,在缺氧池中微生物将污水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮还原成气态氮逸出,同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解物质,具有脱氮、水解和降解部分有机物的作用;在好氧池中,大部分有机物被微生物处理,并进入二沉池进行泥水分离,经消毒后排出。
黄冈社区卫生废水综合处理设备-黄冈仪表网-水处理 产品详情

黄冈社区卫生废水综合处理设备-黄冈仪表网

 一、概况

    随着我国市场经济的深入发展,特别是产品化趋势日益明显,产品包装行业得到*发展,市场对包装制品需求不断增大。包装纸板生产在世界各国国民经济中占有重要的地位,纸板产品成为包装工业的主要原材料。我国“十五”规划中明确表明,我国造纸产量与需求量平均都能保持5%左右的增长,发展方向主要集中在高档纸品上。可见,目前市场前景广阔,产品发展余地大,销售市场有保障。

 纸业有限责任公司根据目前市场情况,经过长时间的市场调查了解和前期准备工作,引进全自动热力喷放制浆(爆破制浆)(权号:ZL02246643.6)技术,计划投资6000万元人民币,以竹子为主要原料生产竹浆,新上年生产能力6.0万吨造纸生产线,生产纸浆板、生活用纸和包装用纸。工程分两期建设,一期年生产能力3.6万吨,二期年生产能力2.4万吨,整个项目由制浆车间、造纸车间、辅助设施、公用工程、环保工程、生活设施和储运工程等部分组成。

    爆破制浆过程中不产生蒸煮废液即传统造纸制浆黑液,主要为打浆时产生的洗液,其污染组成为:BOD5:主要来自制浆中分解的有机物,即糖类、醇类、有机酸、木质素等;CODcr:主要来自木质素及其衍生物;SS:主要来自流失的细小纤维。

    根据《纸业有限责任公司60kt/a爆破制浆造纸工程环境影响报告书》中提供的数据,外排废水主要是生产中的打浆废水,一期废水量约为9410m3/d,二期废水量约为6273 m3/d,二期工程建成后外排废水量共计约15683m3/d。

    根据《建设项目管理条例》和《环境保护法》之规定,环保设施的建设应与主体工程“三同时”。受纸业有限责任公司委托,我公司提出了该项目的废水处理方案,按本方案进行建设后,可确保废水的达标排放,同时将大部分废水经预处理后回用于生产过程,减少污染物的排放,能*地减轻该项目外排废水对沙溪的不利影响。

    二、水质水量和排放标准 

    (一)水量

    日排放水量:一期9410m3/d,二期6273 m3/d,二期合计15683m3/d

    设计规模:一期9410m3/d,其中预处理能力为9410m3/d,生化处理能力为2900m3/d。

    二期新增6273 m3/d,其中预处理能力为6273m3/d,生化处理能力为2000m3/d。

    二期合计15683m3/d,其中预处理能力为15683m3/d,生化处理能力为4900m3/d。

    本次方案设计对一期水量进行设计。

黄冈社区卫生废水综合处理设备-黄冈仪表网

 连续运行阶段反应器氨氮, 亚硝氮和硝氮变化如图 2所示, 进水温度及总氮去除率如图 3所示.为了研究脱氮途径, 引入厌氧氨氧化反应方程式, 如式(1)所示.厌氧氨氧化菌按1 :1.32的比例消耗氨氮和亚硝氮.厌氧氨氧化工艺生成的氮气量与硝氮量之比为8, 该值称为特征比.

  反应器改为连续进水出水的第1 d, 总氮去除率为13.8%.但亚硝氮氨氮消耗比为1.41, 特征比为28.17, 不满足厌氧氨氧化方程式.分析其原因, 可能是由于火山岩填料对基质的吸附作用.随着吸附达到饱和, 总氮去除率明显降低, 第4 d时, 总氮去除率由13.8%降低到5.2%.反应器继续运行, 氨氮和亚硝氮去除效果逐渐提高, 出水硝氮浓度逐步增加.第109 d时, 连续15 d氨氮和亚硝氮去除率大于90%, 总氮去除率大于70%, 亚硝氮氨氮消耗比稳定在1.17~1.26, 特征比稳定在8.76~10.21, 符合厌氧氨氧化反应方程式, 表明上向流厌氧氨氧化生物滤柱启动成功.

  Zekker等在20℃条件下以发酵厂高氨氮污水为基质, 历时186 d成功启动厌氧氨氧化工艺.进水温度20~25℃, 氨氮和亚硝氮基质浓度为30~50 mg ·L-1, Bao等在224 d启动厌氧氨氧化生物滤柱. Zhang等以含25~35 mg ·L-1氨氮和亚硝氮的配水为基质, 23℃条件下90 d成功启动厌氧氨氧化SBR反应器.与前人研究成果相比, 本试验以更低浓度的实际生活污水为基质, 在15.1~21.9℃的条件下, 成功启动厌氧氨氧化反应器, 较前人的研究成果有所进步.

  2.2 厌氧氨氧化滤柱的低温运行

  第153~244 d时, 反应器在秋季运行, 进水温度为12.6~18.9℃.温度在14℃以上时, 反应器氨氮、亚硝氮去除率大于95%, 温度小于14℃时, 氨氮和亚氮去除率明显降低.第245 d, 反应器运行进入冬季, 进水温度为10.2~14.3℃.由图 3可知, 反应器总氮去除率与进水温度密切相关.进水温度在10~12℃时, 总氮去除率为25%~60%.进水温度为12~14℃时, 总氮去除率为55%~75%.第245~334 d, 反应器zui大出水总氮浓度为30.1 mg ·L-1, 平均总氮去除率为54.3%.

  为了避免生物膜过度增殖导致滤柱堵塞, 第461 d对滤柱进行反冲洗.反冲洗时, 采用较大的水力负荷以达到削减生物膜厚度的目的.以气水联合的方式进行反冲洗, 气水比为3, 水冲强度为2.0 L ·(s ·m2)-1, 反冲洗时间为3 min.反冲洗后, 氨氮去除率从98.6%降低到59.7%, 亚硝氮去除率从97.3%降低为57.2%, 总氮去除率由78.4%降为48.1%.运行8 d后, 氨氮去除率恢复至90%以上, 总氮去除率提高到71%.相比于其他生物膜, 本试验厌氧氨氧化生物膜反冲洗后恢复速度较快.有研究表明, 成熟的厌氧氨氧化菌生物膜结构紧凑, 分泌较多的胞外多聚物, 对水力负荷冲击的抵抗能力强, 因此成熟厌氧氨氧化生物膜受反冲洗影响较小.

  第510~604 d, 运行季节为秋季, 进水温度为13.2~19.6℃, 反应器氨氮和亚硝氮去除率大于90%, 总氮去除率大于75%.相比于去年同期水平, 进水温度在14℃以下时, 依然有着良好的处理效果.第605 d, 运行再次进入冬季, 进水温度为10.1~14.7℃.进水温度在10~12℃时, 总氮去除率为50%~65%.进水温度为12~14℃时, 总氮去除率为70~80%.第605~695 d, 反应器zui大出水总氮浓度为19.7 mg ·L-1, 平均总氮去除率为69.7%.总氮去除率比去年同期相比增长了29%, 总氮去除负荷增长率为23%.

  Guillén等通过1 048 d的低温驯化, 提高了低温厌氧氨氧化工艺的处理效果. Trojanowicz等从低温驯化3 a的厌氧氨氧化反应器中取泥, 在低温时成功启动反应器并取得了良好的处理效果.前人的研究主要表明, *的低温驯化可以提高低温厌氧氨氧化菌活性, 但对于*驯化对厌氧氨氧化活性提高并未定量化.在本试验中, 从第245~334 d到第605~695 d, 历时1 a, 总氮去除负荷增长率为23%, *低温驯化明显地提高了反应器低温处理效果.

  2.3 生物学特性研究

  每个季节从反应器中取出滤料, 测定滤料生物量及反应速率, 结果如图 5所示.生物量单位以VSS/滤料计, 为mg ·g-1.

  第55~148 d, 进水温度为16.5~21.9℃, 反应器生物量从5.08 mg ·g-1增长到9.61 mg ·g-1, 增长幅度较大.第230~298 d, 进水温度为10.2~13.8℃, 生物量由10.20 mg ·g-1提高为11.38 mg ·g-1, 低温环境中生物量增长速度较慢, 表明温度对厌氧氨氧化菌生物膜的增长有较大影响.第461 d滤柱进行反冲洗, 生物量从14.96 mg ·g-1降低至8.01 mg ·g-1, 反冲洗可以有效地剪切生物膜,

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 为了考查不同投药方式对气浮絮凝处理的影响,对各种投药方式进行了中试试验,三种投药方式均能得到较好的气浮絮凝处理效果,炼油污水气浮出水的石油类和CODCr均有较高的去除率。从减少投药次数、便于管理出发,采用一级投药二级气浮的工艺技术较为合适;而第二种投药方式则因絮凝剂总剂量相对分散,难以取得*种投药方式的效果,因此在不增加浮选成本的前提下,采用第二种投药方式不太理想。第三种投药方式,尽管也有较好的气浮絮凝处理效果,但因两絮凝剂间隔时间过长,会减弱有机絮凝剂的作用效果,使之无法很好地起到桥联作用以加速气浮絮凝的效果。

  一级气浮絮凝处理与二级气浮絮凝处理的出水水质比较

  为了适应某炼油厂炼油污水的新旧气浮处理工艺(新工艺为二级浮选,老工艺为一级浮选),对一级气浮处理和二级气浮处理的浮选效果进行了对比中试试验,无论是一级气浮絮凝还是二级气浮絮凝,均可以取得良好的气浮絮凝处理效果,可为后续的生化处理提供良好的水质,并为保证后续处理装置顺利运转奠定了基础。

  采用复合絮凝剂进行炼油污水气浮絮凝中试试验,气浮出水的石油类、CODCr、挥发酚的去除率均有较好的处理效果,石油类的去除率>75%,CODCr的去除率>55%,为后续生化处理装置提供了良好的水质,也为后续处理装置的正常运行奠定了坚实的基础。

  通过中试试验确定了无机絮凝剂和有机絮凝剂的投药剂量、投药间隔时间和投药方式,所得结论*适用于现行炼油厂污水处理工艺。

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