50吨/天污水处理一体化设备
我公司常年承接:生活污水处理、医疗污水处理、洗涤污水处理、屠宰污水处理、养殖污水处理、餐饮污水处理、喷涂污水处理及类似工业污水处理工程。
地埋式生活污水处理设备鲁盛可为广大客户提供图纸、技术、运输、安装及售后等各种服务。
污染防范措施
1)防止凝结水污染
多水源补水循环水系统污染源控制是保证循环水系统安全运行的重中之重,一旦循环水发生污染,由于其系统庞大,处理需要较长过程,且处理效果也存在不确定性。铝冶炼厂粉煤灰提取氧化铝工艺过程复杂,全工艺过程都需要液碱和蒸汽,因此凝结水受碱污染风险较大。为防止受污染的凝结水影响循环水,需要铝冶炼厂加强对凝结水水质的监测,凝结水水质不合格时,禁止回用于火电厂循环水并自动切出。
2)防止循环水污染
循环水系统庞大,一旦发生水质污染,处理难度较大。因此,防止循环水污染更为重要。可以采取以下措施:
①在各补充水管道上加装在线监测仪表,并设置水质超标报警,联锁关闭循环水补充水阀门;
②水质异常时及时通知相关企业协助查找水质异常原因,废水处理和凝结水回用企业也要加强对系统设备的维护,采取技术措施避免类似污染事件的发生。
我国是一个淡水资源严重匮乏的国家,近年来随着城市人口的持续增长和工业化进程的加快,城市工业废水与生活污水排放产生的污泥日益增大。污泥通常含有大量有机物或腐植物,以及丰富的氮、磷、钾和微量元素,可经过处理对其加以有效利用。同时,未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的无机毒物,若随意排放或处理不当,会对水和大气环境造成严重的污染。焚烧、固化填埋是目前处理污泥zui简捷的方法,成本高、见效快,但是我国人多地少,可供焚烧、填埋的场地非常有限,而且焚烧、填埋并不能完*其对土壤和空气的污染。因此,寻求一个安全可靠、经济合理的污泥处理方案对环境保护至关重要。
一 污泥处理处置
处理污泥的核心问题其实就是让污泥脱水固结,脱水越*越好。鑫泰团队根据土壤排水固结原理对污泥地基进行了多种脱水试验,研究发明了一套增压式真空预压OVPS工艺用于污泥的脱水处理。该工艺的工作原理是利用塑料排水板作为污泥竖向排水通道,覆盖密封膜闭气,由真空管将所有塑料排水板头串联起来集结到总管,再总管穿过密封膜连接真空泵,形成一个密闭的真空压力装置,见图。这个装置利用抽真空预压和增压技术使污泥在短时间内快速排水固结,可使膜下污泥含水率降至60%左右、体积减少30%-50%左右、强度迅速提高。建立自身净化功能所需的床体,通过种植草坪、金皇竹、芦苇等植物,吸收有害物质,改变污泥性质,恢复当地生态。
50吨/天污水处理一体化设备与焚烧、固化填埋等处理方式相比,利用增压式真空预压处理污泥不仅不影响环境,而且使场地可以恢复生态环境或用于工程建设,大幅降低了污泥的综合治理成本,实现了减量化、无害化、生态化治理污泥,开创了国内真空预压处理污泥的先河。NH4+-N 浓度在曝气开始后的9 min 内均出现下降,但SBR 内的NO-x-N 的浓度并没有出现明显的上升,这可能是由于好氧颗粒污泥的吸附作用引起的氨氮浓度下降;此后,随着物质与
DO 在好氧颗粒污泥内部的传输,逐渐有其他形态的NO-x-N 生成。
硝化速率随空气流速的减小而减小。至空气流速为0.5 cm · s-1,在周期结束后,zui终基质溶液中残留的NH+4-N 浓度为7.2 mg · L-1;空气流速大于2 cm · s-1 时,周期内NH+4-N 均被降解*,出水NH+4-N
浓度均小于0.5 mg · L-1。不同空气流速下,zui终出水的N 形态存在着较大的差别。空气流速越小,颗粒外部好氧区硝化作用受DO 限制,出水主要以NH4+-N 和NO-2-N 为主;空气流速越大,O2 渗入颗粒的深度越深,好氧颗粒污泥好氧区的硝化作用不受DO 的限制,但好氧颗粒污泥缺氧区的同步反硝化作用受到限制,出水以NO-3-N 为主。空气流速为3 cm · s-1 时,生成的NO-3-N 含量zui高,为6.4 mg · L-1;空气流速为2 cm · s-1 时,出水TN 的浓度zui低为8.91 mg · L-1。其中,NO-2-N 和NO-3-N 含量分别为4.2 mg · L-1和4.39 mg · L-1;NH+4-N 含量为0.32 mg · L-1,较符合对氮的去除要求。
不同空气流速下出水SS 含量变化
不同空气流速下,连续8 个典型周期的出水中SS的含量变化。可以看出,出水SS 随着空气流速的减小呈现上升趋势。空气流速为 0.5 cm · s-1 时, 出水 SS 在 150~ 200 mg · L-1 之间剧烈波动。这可能因为在SBR 内形成的剪切力小;另一方面DO 不足,易造成AGS 的颗粒结构解体。出水SS 增加,长期运行可能会造成SBR 内污泥浓度急剧下降;而随着空气流速增大,出水SS 浓度逐渐降低,且稳定性有所提高;至空气流速为3 cm · s-1 时,出水SS zui低,平均浓度为46.6 mg · L-1,但曝气产生的运行成本较高。
MBR 内HRT 对出水效果的影响
研究表明, HRT 影响微生物的生长、生物膜的厚度、水体和微生物之间的传质,与MBR 的处理能力和膜污染的发生有着密切的联系,直接影响到运行的能耗大小。在稳定运行期间,每个HRT 研究20 d,考察其对MBR 单元的出水水质和膜污染的影响。不同HRT 对应的MBR 有机容积负荷如表3 所示。
出水效果
不同HRT 下主要污染物的去除情况如图 8 所示。HRT对TN、TP 的去除影响较大;对COD、NH+4-N 的去除效果的影响不明显。其中,MBR进水NH+4-N 浓度已经低于1 mg · L-1。不同HRT 下,出水NH+4-N 浓度变化较小,且远低于一级A标准值。出水COD 浓度随HRT 的增加而增加,HRT 为 2 h时,对COD 和TN 的去除效果*,出水COD 和TN 的平均浓度分别为18.2 mg · L-1 和7.63 mg · L-1。出水TP 随着HRT的增加,总体呈现增加的趋势,HRT 大于 3 h 后,由于进水中有机物浓度较低,污泥活性较差,导致污泥加速老化,出水TP 均在0.5 mg · L-1 以上,超过一级A 的标准要求。
TMP 的变化
长期运行中,TMP 的变化可以在一定程度上反映出膜污染情况。在本实验研究中,TMP 大于 30 kPa,即对膜组件进行清洗。对运行20 d 过程中不同HRT 下TMP 的变化进行分析; 并在运行至第 20 天时, 取出MBR 内的膜组件,进行膜阻力分布研究,以进一步探讨膜污染情况。
不同HRT 下,TMP 的变化如图9 所示。实验初期,HRT 为2、3、4、6 h 下初始的TMP 均为0 kPa;且可以看出,HRT 越大,TMP 开始增加的时间越往后;运行至第 6 天,HRT 为 6 h 的TMP 才出现从 0 kPa 开始上升的趋势;运行至第 20 天,HRT 为 2、3、4、6 h 下对应的膜组件TMP 分别增长至 40、
23.5、19 和15 kPa。由图10 可知,运行20 d 时不同HRT 下膜阻力类型分布情况。可以看出,HRT 为2 h时,总阻力Rt为10.69×105 m-1,其中不可逆阻力Rirf为5.4×105 m-1,占Rt的50.5%,膜污染zui为严重。综合考虑膜污染可能产生的经济成本,在有较好去除效果的前提下,HRT 为3 h 可作为MBR 运行的*水力停留时间。