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冀州市一体化生活污水处理设备
火爆产品:地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、加药装置。
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有机物先通过菌胶团分解氧化生成二氧化碳与水,部分作为自身能量消耗。只有有机负荷降低到一定程度,硝化细菌才开始工作进行硝化反应。对于这个污泥负荷,设计值及经验值一般小于0.15kgBOD5/KgMLss.d。通过介绍相信大家也能知道污泥负荷对于硝化细菌,硝化反应是尤为重要!
私人订制二:污泥龄(SRT)
贵族的血统自带的高傲,导致了品种的优良,世代周期变长,导致了较长的污泥龄。首先简单介绍一下污泥龄:污泥龄是指曝气池中活性污泥的总量与每日排放的剩余污泥的比值,稳定运行时剩余污泥量就是新增长的活性污泥量。因此,污泥龄也是新增长的活性污泥在曝气池中的平均停留时间,也可以理解为污泥总量增长一倍也就是繁殖一代所需要的时间。
为了保证好氧系统的微生物中有足够的硝化菌,需要增加硝化菌的繁殖数量,为此虽然硝化菌的繁殖周期在5d,但是为了提高硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在繁殖周期的 2 倍。有些资料也显示是10~15d。
案例分享:某生活污水处理厂,主要工艺为A2O工艺,进水水量5000m3/d,进水 COD300-400mg/l 进水氨氮为 20mg/l,出水在16-20mg/l,氨氮出水要求 5mg/l。从去除率来看脱氮效果不明显,几乎没有经过现场询问运营人员,运行管理人员平时运行,如果出水 COD 升高,检测SV30 为 85%时,他们就采取排泥措施,还有DO偏高,污泥
沉降性能不好,他们也会排泥,基本 1-2d 排一次泥,根据现场分析判断,排泥太勤,污泥龄短硝化菌流失,硝化效率低下甚至无去除率。
针对现场情况建议:
(1)条件允许的情况下投泥。
(2)减少排泥时间,甚至不排。提高污泥龄。
私人订制三:有毒有害物质(抑制物)
有毒有害物质对于所有微生物,细菌都是致命的作用。硝化细菌也不例外。下面介绍一下有毒有害物质:有毒有害物质是指抗生素等杀菌物质,也包含影响硝化反应酶活性的物质,比如重金属及其有机化合物。尽量防止这些物质进入系统。
抑制性物质 : 抑制硝化的物质主要有重金属、酚、硫脲及其衍生物、 游离氨、双氧水等。有毒有害物质对于微生物是致命的,所以在处理一些含有毒有害物质的污水时一定要做好预处理,防止有毒有害物质进入生化池!
私人订制四:PH值
污水处理中PH至关重要,同理pH值酸碱度也是影响硝化作用的重要因素。硝化菌对pH反应很敏感,在pH中性或微碱性条件下(pH为8~9的范围内),其生物活性zui强,硝化过程zui迅速。
关于PH值,污师们都知道硝化反应会消耗碱度,致使PH值会降低。但是PH降低不一定就是因为硝化反应引起。接下来分析一下关于PH降低的原因:PH下降的原因可能有两个:
一是进水中有强酸排入,导致人流污水pH降低,因而混合液的pH也随之降低。
二是由硝化方程式可知,随着NH3-N被转化成NO3-N,会产生部分酸度H+,这部分酸度将消耗部分碱度,每克NH3-N转化成NO3-N约消耗 7.14g碱度(以CaC03计)。因而当污水中的碱度不足而TKN负荷又较高时,便会耗尽污水中的碱度,使混合液中的pH 值降低至7.0 以下,使硝化速率降低或受到抑制。
如果无强酸排人,正常的城市污水应该是偏碱性的,即PH一般都大于 7.0,此时的pH则主要取决于污水中碱度的大小。
冀州市一体化生活污水处理设备而对于工业废水,PH波动较大,所以进入好氧池中的PH要时常监测。硝化菌的* PH值范围是 7.5-8.0,PH太高或者太低都会影响。硝化菌的生长,从我们的运营经验来看PH低于6.8时硝化菌的生长就会收到抑制。同时不能高于8.9。温度升高对生物脱氮有利,好氧段硝化反应适宜温度为30——35℃,缺氧反硝化反应适宜温度为15——25℃,当温度低于15℃,生物脱氮效率明显下降,温度的变化对除磷影响不大,厌氧除磷的适宜温度为5——30℃,温度降低还可能有利生物除磷。
pH
厌氧段聚磷菌适宜的pH为6——8,缺氧段反硝化细菌的适宜pH为6.5——7.5,好氧段硝化细菌适宜的pH为7.5——8.5,实际操作中将污水混合液pH控制在7.0以上即可,如果pH过低,可投加石灰补充碱度。
A2O工艺发展的新形式
改良A2O工艺
改良A2O工艺的工艺流程见图2,在厌氧池之前增设缺氧调节池,来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水首*入缺氧调节池,停留时间为20-30min,微生物利用约10%进水中有机物还原回流NO-x-N,消除其对厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的稳定性,提高除磷效果,90%的进水和缺氧调节池出水混合后进入厌氧池进行释磷,改良A2O工艺对低C/N城市生活污水的处理,得出了*操作条件为在缺氧调节池回流污泥比为15%,TP去除率为89.51%,硝化液回流比为250%时,TN去除率为65.3%。
倒置A2O工艺
倒置A2O工艺主要是针对缺氧反硝化碳源不足而改进设计的,其工艺流程见图3,将缺氧池置于厌氧池前面,来自二沉池的回流污泥和全部进水或部分进水,50%——150%的混合液回流均进入缺氧段,将碳源优先用于脱氮。
缺氧池内碳源充足,回流污泥和混合液在缺氧池内进行反硝化,去除硝态氧,再进入厌氧段,保证了厌氧池的厌氧状态,强化除磷效果。由于污泥回流至缺氧段,缺氧段污泥浓度较好氧段高出50%,单位池容的反硝化速率明显提高,反硝化作用能够得到有效保证。某污水处理厂采用倒置A2O工艺进行了中试试验研究,系统运行稳定后,BOD去除率在90%以上,出水TN去除率为80%左右,TP的去除率稳定在85%以上。采用批式实验对昆明某污水处理厂倒置A2O工艺进出水水质进行了研究,结果表明倒置A2O工艺对有机物和NH+4-N的去除率分别为89.4%和98.6%,A2O缺氧池内碳源不足导致反硝化反应受到限制,倒置A2O优先利用进水中的碳源进行反硝化,系统脱氮效果优于A2O。
UCT工艺
UCT工艺主要是为了避免硝酸盐干扰释磷问题而提出的,其工艺流程见图4,回流污泥首*入缺氧池脱氮,缺氧段部分出流混合液再回至厌氧段。通过这样的修正,可以避免因回流污泥中的NO-x-N回流至厌氧段,干扰释磷而降低磷的去除率。采用UCT工艺以太原市污水处理厂初沉池出水为研究对象,对各种污染物质的去除效果进行了研究,得出的结论为:UCT工艺对COD的去除率达到85%以上,NH+4-N的去除率超过97%,TN去除率稳定在75%左右,PO3-4-P去除率为80%。
A2O工艺及其变式的比较分析
A2O工艺脱氮除磷过程的主要问题在于硝化长泥龄与释磷、反硝化短泥龄的矛盾,反硝化与释磷碳源分配矛盾以及污泥回流破坏厌氧环境,影响除磷问题。A2O工艺的三种变式也主要是针对这三个问题而设计的。
普通A2O工艺通常用于C/N-C/P比值较高的污水,由于碳源充足,脱氮与除磷在争夺碳源上矛盾较小,易生物降解的含碳有机物量大,回流污泥中的NO-x-N在厌氧区消耗的碳源不至于对释磷产生明显影响,系统能达到较好的除磷效果。改良型A2O工艺在厌氧池前端增设的缺氧调节池利用部分进水中的有机物对回流污泥中的NO-x-N反硝化,一定程度上减轻了NO-x-N对厌氧区聚磷菌释磷的不利影响,保持了厌氧区相对“压抑”的环境,但由于缺氧调节池从进水中得到的碳源有限,反硝化脱氮主要发生在后续的缺氧池,同时进水中的碳源没有*进入厌氧池用于除磷,zui终的处理效果还是受回流污泥的比例(泥龄)和进水中有机物的含量及分配比例影响,一般改良型A2O工艺若要达到较高的氮磷去除率,也要求污水具有较高的C/N、C/P比值。由于增设了预缺氧池,改良的A2O工艺基建费用增加,占地面积、处理成本增大。
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