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保定热电厂锅炉床温控制系统改造案例

   2011年09月22日 11:48  
  大唐保定热电厂8、9号锅炉是由四川东方锅炉(集团)股份有限公司引进美国福斯特·惠勒公司技术制造的国产DG450/9.81-1型单汽包、自然循环、半露天布置CFB锅炉,其控制系统采用上海新华控制工程公司的XDPS—400分散控制系统,自2002年11月、2003年4月相继投产以来,设备整体运行基本正常。但由于各种原因,原床温控制系统难以投入运行,现主要依靠运行人员手动调节。针对存在的问题,在分析原床温控制系统的基础上,提出负荷分段控制的思想,对原床温控制系统进行了新的现场组态与调试。运行效果表明,系统改造后不但自动投运率提高,在调节精度和快速性方面都有所提高,而且运行更稳定,多项经济性指标也有所改善。
  
  一、床温运行特性
  
  CFB锅炉与煤粉炉在结构和运行特性上差别zui大的就是燃烧系统。但现阶段CFB锅炉的燃烧特性尚未*了解,因此床温控制水平及自动投运率都很低。锅炉燃烧控制的难点除了CFB锅炉的燃烧过程是一个极其复杂的化学物理过程外,还有以下3点:(1)多变量、强藕合,当负荷(外扰)或燃料量、返料量、给水量、一次风量、二次风量、引风量等(内扰)发生变化时,蒸汽温度、蒸汽压力、炉床温度、床层差压、炉顶温度、汽包水位、炉膛负压、烟气含氧量等均会发生变化,只是变化程度不同,因此一般按单回路控制方案设计的控制系统难以实现有效控制;(2)CFB锅炉是一个大热惯性系统,炉内的热床料很多,热容量很大,因此调节过程存在很大的延迟和惯性;(3)循环流态化是正常工作状态,若偏离这一状态,燃烧机理就会发生变化,控制规律就不再适用,则会表现出严重的非线性同。
  
  床温是CFB锅炉需要重点监视的主要参数之一,它直接影响锅炉能否安全连续运行,并影响着锅炉运行中的脱硫效率及NOx的产生量,床温的高低直接决定了整个锅炉的热负荷和燃烧效果。根据燃用煤种的不同,床温一般在850~950℃范围内变化。对于挥发分较高的煤种,床温可以适当降低;对于挥发分较低的煤种,床温可以适当升高。一般床温控制在850℃左右,此温度是实现炉内脱硫的*温度,同时NOx的产生量也比较小,这样,就能在保证较高燃烧效率的同时,降低烟气污染物的排放量。床温过低或过高对于CFB锅炉的安全连续运行都是不利的。床温过低时,锅炉效率下降,锅炉运行不稳定容易灭火,脱硫效果下降,降低传热系数,严重时会使大量末燃烧的煤颗粒聚集在尾部烟道发生二次燃烧,密相区燃烧分额不够会使床温偏高而主汽温度降低;床温过高时,炉内脱硫效率下降,NOx产生量大大增加,CFB锅炉无法循环流化燃烧,损坏风帽,易造成炉膛料床结焦而导致停炉。可见控制床温相对稳定是十分必要的。
  
  然而运行中存在的各种扰动,如负荷升降、煤质变化、给煤量和风量变化、排渣不畅等都会造成床温变化,故需运行人员根据床温调节规律进行正确判断并调整。影响床温的可调因素包括给煤量、一次风量、二次风量、炉底排渣量等,但zui重要的是给煤量和一次风量。在实际运行中,运行人员主要通过调节给煤量调节负荷,而通过调节经过布风板流化风量的大小调节床温。
  
  二、床温控制系统
  
  2.1原床温控制系统
  
  原床温控制系统采用单回路系统,床温偏差为主控信号,被控量是进入炉膛底部的一次风量。由于各种原因,该系统投入运行后效果不明显,床温波动较大,难以达到稳定,经常要切手动,原设计思想未能得到很好体现。分析原因如下:(1)仅通过调节进入炉膛底部的一次风量调节床温,调节手法单一,当炉膛底部的一次风门满开度时,原床温控制系统无法再调节,只能手动进行微量调煤;(2)只有床温偏差为控制信号,在燃烧工况发生变化时,不能及时有效地反映床温的变化;(3)由于系统存在较大的延迟和惯性,原单回路控制的设计存在调节速度慢、动态偏差大的缺点。
  
  2.2改造后床温控制系统
  
  2.2.1改造的总体方案
  
  改造后的床温控制系统总体采用负荷分段控制:低负荷时采用一次风控制;中、高负荷时需考虑执行机构的调节裕量,故当一次风门开度达到zui大后,若床温仍未稳定,则考虑用给煤量脉动快速调节,若还未达到预期效果就报警,zui后切到手动调节。根据运行人员的经验,整个CFB锅炉的燃烧过程按不同负荷可分为3个阶段:低负荷阶段(7OMW以下)、中负荷阶段(70~9OMW)、高负荷阶段(9OMW以上)。对应不同负荷分段,床温设定值的变化范围为790~850℃、850~900℃、900~922℃。实际设计时,应把各段范围折中计算出床温的设定值,把浮动范围定为死区值。以低负荷阶段为例:820℃为床温设定值,死区值为-30~30℃记。由于上二次风自动调节烟气含氧量,因此在不同负荷下考虑固定下二次风门开度(低负荷:50%;中负荷:80%;高负荷:)。
  
  为便于实现,不同负荷分段下可采用统一的控制器,只是引入偏差时,根据不同的分段,偏差乘以不同的比例系数。不同负荷下床温设定值应不同,因此需要对床温的设定值进行修正(利用原系统中现有的模块进行折线的拟合,使得不同负荷分段下有相应的床温设定值。床温设定值的大小是根据运行人员多年实际调节经验总结得到的),以满足控制的要求。本方案采用的是主汽流量信号对床温进行修正,低负荷时床温设置得较低,以保证稳燃;中、高负荷时床温设置得较高,以提高循环倍率,提高机组效率。
  
  总体上,若床温偏差小于一定的范围,控制系统不工作;若床温偏差超出设定范围,控制系统开始工作,调节幅度可依据床温偏差和床温变化率的大小来确定。
  
  2.2.2改造的具体方案
  
  (1)先通过调节进人炉膛底部的一次风量调节床温,当一次风门满开度没有调节裕量时,引入给煤量的脉动调节。若一次风门尚有调节裕量,则给煤量由原锅炉负荷调节子系统控制,即给煤量用于调节负荷。
  
  (2)一次风和给煤量调节子系统都引入床温变化率,作为速度反馈量。其原因在于当燃烧工况发生改变时,床温变化率比床温偏差更能及时有效地反映床温的变化,并能加快调节速度,减小动态偏差。通过对迟延时间的调整,可加大或减小速度反馈的强弱。现场床温变化率较小,所以微分作用的介入不会造成执行机构的频繁动作,对附着在床温检测信号上的高频干扰信号增加了滤波功能,进一步提高执行机构在调节过程中的稳定性。
  
  (3)在一次风调节的基础上,给煤量脉动调节子系统采用串级加前馈控制,系统稳定性提高。改造后的系统如图1所示。
  
  三、系统仿真试验
  
  3.1一次风门有调节裕量的情况
  
  用一次风调节时,数学模型为
  
  因为现场的风量测量存在较大误差,所以不采用风量反馈。床温偏差为主控信号,床温变化率是引入的速度反馈量,被近代对象是一次风机,被控量是一次风机的风门开度。
  
  (1)阶跃响应。改造前、后的系统对幅值为10的阶跃响应信真曲线如图2所示。由图2可见,系统改造后超调量减小1.17%,上升时间缩短305s,峰值时间缩短615s,调节时间缩短350s,控制速度加快。
  
  (2)抗扰性试验。在300s时,对系统加幅值为10的阶跃扰动,其信真结果如图3所示。由图3可见,系统改选后超调量减小0.5%,上升时间缩短455s,峰值时间缩短570s,调节时间缩短420s。而改造前的系统调节时间较长,超调量较大,影响了控制的精度和速度。
  
  (3)鲁棒性试验。数学模型变为用于检验控制系统的鲁棒性,其仿真结果如图4所示。由图4可见,系统改造后超调量减小1.54%,上升时间缩短370s,峰值时间缩短450s,调节时间缩短380s。在精度和快速性方面均能满足要求。
  
  3.2一次风门没有调节裕量的情况
  
  一次风门没有调节裕量时,可引入给煤量脉动快速调节。床温偏差仍为主控信号,床温变化率仍为引入的速度反馈量,给煤量、汽包压力、主汽流量三者组成的热量信号为前馈信号,用以消除煤质变化带来的内扰。被近代对象是给煤机,被控量是进入炉膛的总给煤量(低负荷时4台给煤机;中、高负荷时6台给煤机同时工作,则控制信号引至6台给煤机),总之要使进入炉膛的总给煤量达到要求。
  
  对系统加幅值为10的阶跃定值扰动,其阶跃响应住址曲线如图5所示。由图5可见,引入给煤量脉动调节后超调量减小0.26%,上升时间缩短180s,峰值时间缩短130s,调节时间缩短188s,不但控制精度提高,而且控制的速度加快。
  
  四、现场支行结果分析
  
  根据改造前、后系统仿真试验的结果,在原床温控制系统的基础上进行新的现场组态,并在稳定工况和变工况下进行现场调试(如图6所示)。改造后的系统连续运行近4个月,对比改造前、后的各项数据,发现不但系统运行更稳定,而且在调节的精度和快速性方面都有所提高,多项经济性指标也有所改善:即使煤质变化较大,床温仍控制得较好,炉内燃烧状况良好,燃烧充分,排渣量减少,因此原来冷渣器常堵的情况有很大改善;给水压力有所提高,其波动范围小于0.01Mpa,相当于给水温度提高2℃,折合煤耗下降0.3g/(kw.h);对床温的设定值修正后,使系统的静态工作点随负荷变化而变化,当出现扰动时调节机构不频繁动作,在较小的变化范围内就能满足调节需求,因此调节机构的磨损减小,延长了调节机构的使用寿命,耗电量减少,节约了发电成本,提高了经济效益;改造前由于频繁的手动操作,容易造成运行人员的疲劳和麻痹,一旦调整不当,就会造成床温的大幅度变化,不利于系统的安全运行,改造后系统的自动投运率提高,运行人员的劳动强度减小,系统的稳定性提高,而且节约了人力资源。
  
  五、结语
  
  一次风和给煤量调节子系统中床温变化率的引入,给煤量调节子系统中串级控制的设计、前馈信号的引入,床温庙宇值的修正等方案在改善系统的动态品质、提高抗*力及对模型改变时的鲁棒性等方面均比系统改选前要*,在实际应用中有一定的参考价值。在长期运行中,锅炉本体特性会发生变化,因此,设计的控制器参数需进一步优化,以满足控制要求,提高经济性。

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