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每一个冷却段的宽窄面由原来的两个电磁流量计,现改为一个流量计后区分为两路,每一路各使用一个截至阀和一个调节阀,在调节阀后合并为一路直至冷却喷嘴。冷却喷嘴在数量上加以区分,分别对宽面和窄面进行冷却,宽面喷嘴数量为四个,窄面为三个。流量计后的两个调节段上,一段安装一个DN40截至阀和一个 DN25气动调节阀,用于优钢生产时使用。另一段安装一个DN65截至阀和一个DN40启动调节阀,用于普钢生产时使用,由于普钢冷却需要的水流量比优钢大,所以在生产普钢中,如果宽面的水量不够,可以强制窄面阀门来弥补宽面水流量的不足。在无需增加任何新设备的情况下,不仅操作维护简单,提高了劳动生产率,而且实现了手-自动迅速无干扰切换,节省了调水的时间,为莱钢新二区5#连铸机的顺利生产起到了强有力的保障作用。新的控制系统自投入运行以来,系统采用涡轮流量计进行产水量的计量和处理流程的控制。解决了长期冷却效果差的难题,消除了因二冷水冷却效果差造成生产废钢的现象,大大降低了废钢回收率,电磁流量计生产厂家钢坯合格率基本,直接经济效益120余万元/年。系统的成功改造,不论在控制系统方面,还是在生产工艺方面,都是一次质的飞跃,水解酸化的主要设备是四座厌氧脱硫塔,分别接受四个均质池中的污水原液,各加一电磁流量计做成本结算之用。脱硫塔中培养的厌氧菌可以去处一部分污水原液的 BOD、COD,达到污水脱硫的处理目的。根据工艺要求,塔中温度对厌氧菌的生长zui为关键,塔顶及塔釜温度作为参考量。由于靠蒸汽阀门的开度来控制温度恒定,而蒸汽流量干扰对温度影响zui大,所以设计以塔中温度为主控制点,蒸汽流量控制为副回路的温度—流量串级控制系统,保证了塔内温度的稳定。经过脱硫的污水排入SBR池中。实现了普通连铸机生产优钢的功能,具有显著的社会效益。 |
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